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催化車間實(shí)結(jié)

時(shí)間:2022-08-03 06:06:46 實(shí)習(xí)總結(jié) 我要投稿
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催化車間實(shí)結(jié)

轉(zhuǎn)眼又到年終了,催化車間在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和大力支持下,順利走過(guò)了充滿挑戰(zhàn)的一年;仡欉^(guò)來(lái)的歲月,對(duì)2011年車間工作總結(jié)如下:

催化車間實(shí)結(jié)

一、 催化裝置生產(chǎn)情況

1. 生產(chǎn)方面:

2011年計(jì)劃完成加工量637001.24噸,實(shí)際完成加工量544619.61(截止到11月)噸,液化氣收率18.020%,二號(hào)燃料油收率40.269%,一號(hào)燃料油收率24.373%,瀝青收率5.476%,總收率88.322%,影響加工量的原因一是大修兩個(gè)半月,裝置運(yùn)行時(shí)間過(guò)短,二是加工渣油殘?zhí)扛,提不起量?lái)。

2. 產(chǎn)品質(zhì)量

分析每天的工藝記錄表,找出最佳的操作指標(biāo),保證最高的產(chǎn)品質(zhì)量、收率。在產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控方面,采取最短時(shí)間內(nèi)解決的原則,絕不拖時(shí)間。對(duì)于一些確實(shí)是重大質(zhì)量問(wèn)題車間無(wú)法解決的情況,立刻向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以期盡快得到解決。

八月份停工以前液化氣各項(xiàng)指標(biāo)合格率100%,二號(hào)燃料油干點(diǎn)合格率100%,油漿固含量合格率90%以上。1#燃料油95%點(diǎn)合格率較低,合格率低的主要原因?yàn)樵献兓l繁,分餾塔各個(gè)液位難以控制,操作難度大。10月份開(kāi)工后由于主要原料為渣油,原料變化更頻繁,產(chǎn)品合格率有所降低。主要是1%燃料油95%點(diǎn)合格率低,生產(chǎn)部調(diào)整控制指標(biāo)后有所好轉(zhuǎn)。3. 裝置運(yùn)行情況

1、2011.03.01停煙機(jī),開(kāi)備機(jī),維修主風(fēng)機(jī)溫度點(diǎn)、入口蝶閥,13日修好后開(kāi)煙機(jī),停備機(jī)。

2、2011.03.03切出外取熱器汽包,處理液位計(jì)漏點(diǎn)。晚上2點(diǎn)投用。 3、2011.04.03煙機(jī)震動(dòng)大,停機(jī)維修,開(kāi)備機(jī)運(yùn)行。

4、2011.04.08因備機(jī)風(fēng)量小,開(kāi)主風(fēng)機(jī)(煙機(jī)未開(kāi)),停備機(jī)

5、2011.04.20余鍋除氧水法蘭泄漏嚴(yán)重,切斷進(jìn)料,處理好漏點(diǎn)后21日早3:20噴油。

6、2011.04.23開(kāi)主風(fēng)機(jī)(煙機(jī)),24日10:00倒煙機(jī),停備機(jī)。 7、2011.06.01外購(gòu)凝析油進(jìn)穩(wěn)定塔返煉,導(dǎo)致穩(wěn)定塔壓力不穩(wěn)定。 8、2011.8.3裝置停工檢修。

9、2011.10.17 10:00烘襯結(jié)束開(kāi)工噴油。10.21開(kāi)主風(fēng)機(jī),停備機(jī),裝置進(jìn)入正常運(yùn)行。至24日蠟油用完,原料全部改為渣油。加工量50t/h。10.31外取熱器底部提升風(fēng)管線增加一根DN25的非凈化風(fēng)作為提升風(fēng),投用后加工量提至60t/h,外取熱器發(fā)汽量明顯提高。 10、2011.11.13 21:30因外取熱器頂部盤管泄露嚴(yán)重切斷進(jìn)料處理

漏點(diǎn),至15日凌晨1:30重新噴油,調(diào)整操作。21日,外取熱器頂部盤管再次泄露,降量切出汽包處理,經(jīng)過(guò)測(cè)厚后將較薄處加固,至23日6:30處理完畢,試壓正常后提加工量進(jìn)入正常運(yùn)行。

二、 設(shè)備運(yùn)行情況

1. 裝置設(shè)備運(yùn)行情況

1) 大型機(jī)組完好率100%。2) 主要設(shè)備完好率100%

2. 設(shè)備檢修情況

1) 2011年3月1日煙機(jī)主風(fēng)機(jī)因軸承溫度點(diǎn)壞,入口蝶閥開(kāi)關(guān)不靈活停機(jī)維修。

2) 2011年4月3日煙機(jī)振動(dòng)大,位移高,停用主風(fēng)機(jī)煙機(jī)維修

3) 根據(jù)裝置運(yùn)行情況2011年8月3日裝置切斷進(jìn)料停主風(fēng)機(jī)進(jìn)行大修

4) 2011年11月21日外取熱器盤管泄漏嚴(yán)重,切斷進(jìn)料后更換泄漏管線,其余管線加焊護(hù)板加厚,防止因管線壁厚減少造成的類似管線泄漏事件。

5) 2011年12月3日增壓機(jī)A止推瓦壞,拆卸維修,并更換潤(rùn)滑油過(guò)濾器濾芯兩個(gè)。

2.1停車期間裝置區(qū)所有換熱器全部用高壓水槍清洗、試壓,對(duì)銹蝕嚴(yán)重、損壞比較厲害的部分換熱器管束進(jìn)行了更換。更換新管束的換熱器有:輕柴原料換熱器兩臺(tái)、油氣冷卻器四臺(tái)、頂循原料換熱器兩臺(tái)、、液化氣水冷器兩臺(tái)、富氣水冷器兩臺(tái)、油氣熱水換熱器4臺(tái)、再生塔頂冷卻器管束兩臺(tái)。

2.2再生器內(nèi)部維修主要是更換主風(fēng)分布管支管27支、Φ57×160支管噴嘴88個(gè)、沉降器翼閥A219-Ⅲ 一臺(tái)、終止劑噴嘴HTPS-25兩臺(tái)、HTPY-25兩臺(tái),并對(duì)兩器內(nèi)部損壞的襯里進(jìn)行了修補(bǔ),沉降器內(nèi)部全面進(jìn)行清焦,兩器松動(dòng)點(diǎn)管線疏通。

2.3三旋出口管線更換膨脹節(jié)3.5HDWJB12H3-J-625-8型號(hào)1臺(tái)、3.5HDWJB12H3-J-625-4型號(hào)1臺(tái)、3.5HDWJB12H3-J-625-6型號(hào)1臺(tái)。

3、裝置維護(hù)保養(yǎng)情況

3.1 2011年9月對(duì)裝置區(qū)部分壓力管線由濰坊安監(jiān)局進(jìn)行了統(tǒng)一檢

驗(yàn)。

3.2 裝置停工期間對(duì)裝置所有壓力容器、壓力管道安全附件(安全閥、

壓力表)進(jìn)行了校驗(yàn),并更換部分安全閥:過(guò)熱蒸汽安全閥、

液化氣預(yù)堿洗沉降罐頂安全閥、富液閃蒸罐安全閥、再生塔安

全閥、減溫減壓器安全閥、油漿汽包安全閥、中壓除氧水安全

3.3 2011年11月裝置區(qū)裸露螺栓抹黃油進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

4、修舊利廢

停車檢修期間,車間將開(kāi)關(guān)不靈活、閥套損壞等不完好閥門拆

卸,由車間與設(shè)備部聯(lián)系,共計(jì)36臺(tái)閥門維修,效果良好。

5、裝置技改

5.1套筒流化風(fēng)改造:催化裝置兩器套筒內(nèi)的催化劑是由增壓機(jī)供給增壓風(fēng)作為流體,并控制催化劑的密度,從而控制催化劑的流化以及待生塞閥的靈活操作。增壓機(jī)因事故及其他原因停車后,流化風(fēng)中斷,對(duì)裝置生產(chǎn)存在以下影響:1)套筒內(nèi)的催化劑密度增大,流化困難甚至流化中斷。

2)套筒內(nèi)的催化劑密度增大,加大了塞閥的推力,影響待生塞閥的正常操作,汽提段的藏量不能穩(wěn)定。沉降器內(nèi)旋分和再生劑的燒焦效果不能保證。

3)套筒流化風(fēng)線上的單向閥距離套筒器壁遠(yuǎn),導(dǎo)致催化劑倒竄到風(fēng)量調(diào)節(jié)閥處,在再次供風(fēng)前必須疏通,加大了工作量和工作困難從外取熱器催化劑提升風(fēng)及松動(dòng)風(fēng)閥組(DN80)處引一根DN40的非凈化風(fēng)線,焊接在套筒流化風(fēng)線上,在增壓風(fēng)中斷后短時(shí)間內(nèi)用非凈化風(fēng)代替。

5.2外取熱器提升風(fēng)改造:催化裝置外取熱器內(nèi)的催化劑是由增壓機(jī)供給增壓風(fēng)作為流體,使催化劑在外取熱器內(nèi)正常流化,并使催化劑順利返回再生器,從而控制再生器燒焦溫度。增壓機(jī)因事故及其他原因停車或者增壓風(fēng)中斷后,流化風(fēng)中斷,對(duì)裝置生產(chǎn)存在以下影響:1)外取熱內(nèi)的催化劑不能正常返回再生器,使外取熱器不能正常取熱,再生器溫度升高。2)外取熱器內(nèi)的催化劑到串到提升風(fēng)管線內(nèi),造成提升風(fēng)管線堵塞,在再次供風(fēng)前必須疏通,增加了工作量和工作難度。

從外取熱器催化劑提升風(fēng)及松動(dòng)風(fēng)閥組(DN80)處引一根DN25的非凈化風(fēng)線,焊接在外取熱器提升風(fēng)管線上,在增壓風(fēng)中斷后短時(shí)間內(nèi)用非凈化風(fēng)代替,或者該管線堵塞后用非凈化風(fēng)疏通。

5.3催化裝置產(chǎn)品精制工段再生塔中部安全閥放空直接排于現(xiàn)場(chǎng),若再生塔處于事故狀態(tài)安全閥打開(kāi)時(shí),未再生完全的含有硫化氫的富液將直接排于現(xiàn)場(chǎng),有重大安全隱患。從再生塔安全閥出口放空管線上接一根DN200的管線一直引到貧液罐頂部進(jìn)入貧液罐。若再生塔處于事故狀態(tài)安全閥打開(kāi)時(shí),將所放出的附帶硫化氫的富液引至貧液罐內(nèi),防止發(fā)生人員中毒事故和環(huán)境污染事故。

6、裝置生產(chǎn)案例

6.1 2011年4月14日19:20當(dāng)班操作工發(fā)現(xiàn)汽油顏色發(fā)黑改入不合格線外送,經(jīng)過(guò)車間分析后原因?yàn)榉逐s塔抽出段結(jié)鹽,導(dǎo)致柴油從塔頂餾出所致,經(jīng)過(guò)降低塔頂溫度洗塔后于20:20分結(jié)鹽消失,至15日凌晨2:00粗汽油合格。預(yù)防措施:分餾崗位主操作密切注意柴油抽出段溫度及柴油抽出量變化,發(fā)現(xiàn)結(jié)鹽苗頭及時(shí)果斷處理,防止事態(tài)進(jìn)一步發(fā)展。

6.2 2011年10月21日11:37分反再主操發(fā)現(xiàn)沉頂壓力突然升

高,輔臺(tái)報(bào)警顯示氣壓機(jī)停機(jī),班長(zhǎng)報(bào)告王主任,同時(shí)打開(kāi)氣壓機(jī)入口放火炬降低沉頂壓力,保證系統(tǒng)安全,隨后組織開(kāi)機(jī),12:00開(kāi)機(jī)正常。此次停機(jī)的原因?yàn)槠啓C(jī)軸位移高高限引發(fā)停機(jī)。預(yù)防措施:發(fā)現(xiàn)軸位移報(bào)警現(xiàn)象及時(shí)報(bào)告、調(diào)整,防止此類事故再次發(fā)生。 三、 機(jī)物料消耗

制定了嚴(yán)格的機(jī)物料消耗制度,做好機(jī)物料的統(tǒng)計(jì),做到周、月、年三步統(tǒng)計(jì),分析每次物料消耗情況,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下消耗最少,并將下一個(gè)月所需的輔助物料提前申報(bào),做到不浪費(fèi)不緊張。 1、輔助物料消耗表:

分析:除金屬鈍化劑略高于計(jì)劃外,各種助劑單耗均低于計(jì)劃單耗。催化劑8月份停車之前單耗很低,0.8kg/t左右,10月、11月單耗大幅上升,其中10月為0.99kg/t,11月上升到1.67 kg/t,主要原因是這兩個(gè)月以加工渣油為主,渣油中重金屬含量較高,催化劑失活快,必須用大量的新鮮催化劑來(lái)置換,以保持再生器中的催化劑活性。但截止到11月份全年的催化劑單耗為0.89 kg/t,還是比較理想的。

2、能耗情況:

用電單耗為56.3kwh/t,遠(yuǎn)低于計(jì)劃單耗。雙動(dòng)滑閥經(jīng)過(guò)維修后節(jié)約大量用電。經(jīng)過(guò)計(jì)算每年(按開(kāi)工8000小時(shí)算)可節(jié)約標(biāo)煤5469噸。1.0MPa蒸汽外送。3.5MPa蒸汽因無(wú)流量計(jì)無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算數(shù)據(jù)。新鮮水消耗為零。

四、 節(jié)能減排

制定詳細(xì)的節(jié)能減排分解方案和嚴(yán)格的考核制度,落實(shí)到班組。每周二次檢查亂排亂放,倒淋過(guò)大現(xiàn)象,并作出相應(yīng)的考核,杜絕浪費(fèi)蒸氣,浪費(fèi)水和電,浪費(fèi)潤(rùn)滑油。生產(chǎn)允許的情況下加大外取熱器負(fù)荷,增大自產(chǎn)蒸氣。

今年在節(jié)能改造中主要的一項(xiàng)是對(duì)雙動(dòng)滑閥進(jìn)行維修。僅花費(fèi)不到一萬(wàn)元對(duì)雙動(dòng)滑閥進(jìn)行維修后,主風(fēng)機(jī)電流由原來(lái)的450A降到現(xiàn)在的250A,用電量大大降低,經(jīng)過(guò)計(jì)算每年可節(jié)約標(biāo)煤5469噸(開(kāi)工數(shù)為8000小時(shí))。大大降低了生產(chǎn)成本。

五、 HSE工作

1)、層層簽訂安全責(zé)任狀,認(rèn)真落實(shí)安全責(zé)任制,按照公司要求,與每位職工簽訂了《HSE目標(biāo)責(zé)任書(shū)》及《HSE交通安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》,把安全目標(biāo)層層細(xì)化、量化,落實(shí)到每一個(gè)人。

2)、建立健全安全管理體系,認(rèn)真落實(shí)安全管理制度。對(duì)裝置區(qū)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),為安全管理工作打下了良好的基矗并且按照公司要求的標(biāo)準(zhǔn)建立健全了各類消防設(shè)備檔案、資料,做好各種消防設(shè)備、環(huán)保設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)保養(yǎng)記錄,做到安全工作心中有數(shù),確保本車間的安全生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

3)、強(qiáng)化安全培訓(xùn)教育活動(dòng),不斷提高全員安全意識(shí)

為全面貫徹落實(shí)“五想五不干”及 《中央企業(yè)安全生產(chǎn)十條禁令》的安全工作方針,今年我們重點(diǎn)強(qiáng)化了對(duì)職工的安全教育的培訓(xùn)力度。

1、新員工加強(qiáng)安全“三級(jí)”教育。今年,我車間又有6名畢業(yè)生到我們車間,我們嚴(yán)格按照公司要求,確保員工安全教育合格率達(dá)100%, 并保證了培訓(xùn)的效果。

2、積極參與公司舉行的“安全生產(chǎn)月活動(dòng)”和安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng),裝置區(qū)內(nèi)懸掛了安全警示標(biāo)志,醒目位置張貼了安全宣傳標(biāo)語(yǔ),以提高每位職工的防范能力,減少或避免事故的發(fā)生。

3、消防演練、消防知識(shí)培訓(xùn):今年組織了24次車間級(jí)應(yīng)急救援演練,并多次參與公司級(jí)演練,不僅教會(huì)員工一些日常中使用的滅火常識(shí),還重點(diǎn)講解了如何正確的使用各類滅火器、空氣呼吸器、人工急救等,讓每位職工認(rèn)真學(xué)習(xí),收到了很好的效果。

4、今年共組織了多項(xiàng)安全專項(xiàng)培訓(xùn)工作:其中壓力管道操作證書(shū)培訓(xùn)4人,特種作業(yè)資格證的培(復(fù))訓(xùn),其中鍋爐操作4人。

4)、加強(qiáng)“源頭”管理工作,堅(jiān)決制止“三違”現(xiàn)象1、安全檢查是消除事故隱患的主要手段, 2011年共組織各類抽查50余次,日常檢查每周至少2次,對(duì)查出的隱患基本按時(shí)進(jìn)行了整改。為加大安全檢查力度,促進(jìn)各項(xiàng)安全工作真正落實(shí)到實(shí)處,發(fā)揮安全職能“監(jiān)管”的作用,在日常工作中我特別注重各項(xiàng)檢查制度的落實(shí)情況:查設(shè)備,看有無(wú)跑、冒、滴、漏、部件失靈、損壞現(xiàn)象;查電氣運(yùn)行,看各種防雷、防靜電裝置是否良好;查消防器材、設(shè)備,看齊全、有效情況;查訓(xùn)練,看操作是否熟練、迅速。從而保證了我們的安全基礎(chǔ)工作扎實(shí)有效。

2、繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行各種作業(yè)票證制度,今年共計(jì)簽發(fā)各類動(dòng)火票900多次,盲板拆裝作業(yè)票100多次,各類車輛進(jìn)入裝置區(qū)通行證180多次,動(dòng)土作業(yè)票10余次,吊裝作業(yè)票60余次,高處作業(yè)180余次,進(jìn)入受限區(qū)域作業(yè)證130余次,堅(jiān)決杜絕了違章指揮、違章作業(yè)。

3、加大外來(lái)承包商服務(wù)單位的HSE管理,強(qiáng)化施工安全措施,確保施工安全。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的HSE培訓(xùn)后,我車間在大修及平常的維修工作中,未出現(xiàn)一次外來(lái)承包商安全事故。

4、居安思危,開(kāi)展“警示性”安全教育,做到安全工作警鐘長(zhǎng)鳴。今年共組織車間級(jí)安全培訓(xùn)48次,班組級(jí)安全培訓(xùn)120次,及時(shí)傳達(dá)公司HSE例會(huì)精神及班組活動(dòng)內(nèi)容,利用事故案例及安全警示時(shí)時(shí)提醒教育每位員工,并根據(jù)公司要求,成立私家車俱樂(lè)部,利用業(yè)余時(shí)間組織學(xué)習(xí)交通安全知識(shí)。組織車間級(jí)安全考試5次,加強(qiáng)職工的安全意識(shí) ,使每一位員工都做到工作中能將安全時(shí)時(shí)刻刻牢記心中,下班后將安全時(shí)時(shí)刻刻體現(xiàn)在行動(dòng)中。

5)、強(qiáng)化施工現(xiàn)場(chǎng)管理,確保消除事故隱患。

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1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)動(dòng)火、動(dòng)土、進(jìn)入受限區(qū)域、盲板抽堵、高處作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全監(jiān)督管理規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行公司《安全管理制度》。

2加強(qiáng)施工隊(duì)伍施工前和施工后過(guò)程中的安全教育,合格后方予以上崗,杜絕施工過(guò)程中出現(xiàn)安全真空現(xiàn)象的發(fā)生。

3、強(qiáng)化對(duì)承包商的管理,落實(shí)承包商安全生產(chǎn)責(zé)任制,加強(qiáng)直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全監(jiān)控,提升現(xiàn)場(chǎng)施工管理水平。

4、及時(shí)總結(jié)施工過(guò)程中存在的問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn),在保質(zhì)保量的前提下,抓緊工程進(jìn)度。

例如:催化裝置開(kāi)工前期,反再崗位膨脹節(jié)更換、原料油噴嘴更換、焊接加固平臺(tái)、拆補(bǔ)襯里。這得同時(shí)需要4支施工隊(duì)伍, 還有吊裝作業(yè)等。由于工期緊,工作量大,因此承包商有時(shí)不得不進(jìn)行交叉作業(yè)。為此,我們首先對(duì)外來(lái)承包商進(jìn)行安全培訓(xùn)合格后,嚴(yán)格制定安全施工方案,在施工過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)票制度,對(duì)施工人員進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督,做到雙方監(jiān)護(hù),一方不在場(chǎng)監(jiān)護(hù),另一方堅(jiān)決不能施工,施工隊(duì)伍的安全帶配備、安全帽佩帶、勞保服穿戴等嚴(yán)格按照我們海油總公司要求。經(jīng)過(guò)層層加大安全管理力度,終于按時(shí)按質(zhì)完成該項(xiàng)任務(wù)。

6)、健全安全環(huán)境管理體系,積極推行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。

為確保HSE管理體系的有效運(yùn)行,通過(guò)車間內(nèi)部培訓(xùn)、宣傳、班前安全誓言宣誓等方式對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及安全方針進(jìn)行了宣傳貫徹,確保了全體員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及安全方針的理解和標(biāo)準(zhǔn)化貫徹落實(shí)。

7)、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《職業(yè)病防治法》,為改善職工工作條件,為每位崗位的員工配備了適合的勞動(dòng)防護(hù)用品,并適時(shí)發(fā)放,確保了員工的身心健

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康。

8)、安全績(jī)效

在2011年公司安全工作計(jì)劃中,我們本年度的安全考核指標(biāo)是

1、重傷事故為0;

2、輕傷事故1起;

3、重大廠內(nèi)交通事故為0,廠外事故非責(zé)任事故死亡一人;

4、中毒、中暑事故為0;

5、火災(zāi)事故損失0;

六、班組建設(shè)

催化車間硬件設(shè)施缺乏,車間本著克服困難,迎難而上的精神,積極創(chuàng)造條件,車間在缺乏班組學(xué)習(xí)室的情況下,完善班組規(guī)章制度,考核制度,并組織落地實(shí)施;甲班順利通過(guò)考評(píng)組檢驗(yàn),被評(píng)為;瘓F(tuán)模范班組,其余三個(gè)班組以甲班為模板,正在積極推進(jìn)中。

2011年班組建設(shè)工作中最大的成長(zhǎng)就是把生產(chǎn)融入進(jìn)去,要求每周一車間例會(huì),班組長(zhǎng)必須匯報(bào)班組本周的生產(chǎn)情況、目標(biāo)計(jì)劃的完成率、產(chǎn)品的合格率等,并作出總結(jié)影響生產(chǎn)的因素和產(chǎn)品不合格的原因。 七、2012年工作展望

展望未來(lái),雖然困難重重,但我們信心十足,面對(duì)現(xiàn)實(shí)工作中的

各個(gè)方面,在即將來(lái)臨的2012年,還有許多工作需要加強(qiáng)改進(jìn),具體實(shí)施以下六個(gè)方面:

1. 安全環(huán)保方面

繼續(xù)加強(qiáng)安全第一的安全生產(chǎn)方針,切實(shí)保證職工的人身安全,

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優(yōu)化各崗位操作控制指標(biāo)并嚴(yán)格控制降低廢水廢氣排放量,杜絕廢物料不按規(guī)定排放。

2. 產(chǎn)量質(zhì)量方面

1) 加強(qiáng)培訓(xùn)、提高員工的操作技能,提高產(chǎn)品的一次性合格率;

2) 加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的保養(yǎng),保證裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行;

3) 加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工序的管控,減少生產(chǎn)質(zhì)量事故的發(fā)生;

4) 協(xié)調(diào)生產(chǎn)調(diào)度室,有效安排好生產(chǎn)。

3. 員工培訓(xùn)

雖然員工素質(zhì)在不斷提高,但離公司領(lǐng)導(dǎo)和穩(wěn)定生產(chǎn)的實(shí)際要求還有很大差距,在新的一年里,我們將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)工作,提高員工的操作技能、理論水平和處理突發(fā)事故的能力。讓職工寫(xiě)出工作規(guī)劃,車間有目的、有目標(biāo)的培養(yǎng)專業(yè)人才。

4. 物耗方面

加大對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),提高設(shè)備運(yùn)行周期,降低維修費(fèi)用,公司即將維修費(fèi)用分配到車間,車間會(huì)細(xì)化到班組

1) 加強(qiáng)對(duì)輔助材料的管制。

2) 優(yōu)化操作降低物料消耗。

3) 維修費(fèi)用細(xì)化到班組,納入班組考核

5. 現(xiàn)場(chǎng)管理方面

1) 加強(qiáng)對(duì)員工素質(zhì)教育的培訓(xùn),養(yǎng)成維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的好習(xí)慣要求領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持持之以恒的現(xiàn)場(chǎng)管理

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2) 將現(xiàn)場(chǎng)面貌更上一個(gè)層次,創(chuàng)建一個(gè)好的工作環(huán)境

6.班組建設(shè)

按照“五型班組”要求,加快班組建設(shè),力求達(dá)到自主管理水平,堅(jiān)持“四項(xiàng)管理,四個(gè)建設(shè)”的工作,把生產(chǎn)完全徹底融入班組建設(shè)中去,創(chuàng)建優(yōu)秀的生產(chǎn)型班組,并將甲班打造成石化公司標(biāo)桿班組,中海油模范班組。

催化車間

2011年12月13日

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